1 前言
冶金石灰是轉爐煉鋼的主要熔劑,其質量高低直接影響到煉鋼的質量、消耗和成本等主要技術經濟指標。萊蕪鋼鐵股份有限公司煉鋼廠(簡稱萊鋼煉鋼廠)有3座焦炭機械化石灰豎窯,其中2座傳統(tǒng)的150m3豎窯、1座170m3改進型石灰豎窯。豎窯有效利用系數(shù)0.7~0.8t/(m3.d);石灰活性度為220~270mL。隨著鋼產量的大幅遞增和“四爐對四機”全連鑄生產技術的應用,石灰產質量已不能滿足現(xiàn)代轉爐煉鋼高強度、快節(jié)奏、高質量的生產需要。2001~2002年,借大修之機對2座傳統(tǒng)石灰豎窯進行高效化技術改造,并改進傳統(tǒng)的生產工藝,極大地提高了石灰窯有效利用系數(shù)和石灰活性度,取得了良好的效果和經濟效益。
2 高效石灰煅燒理論研究
豎窯有效利用系數(shù)和石灰活性度,除了與原燃料的物理和化學性能有關外,還與石灰的煅燒工藝與控制水平密切相關。煅燒工藝主要包括窯內氣相壓力(分解壓)、煅燒溫度和煅燒時間的控制。
2.1 CaCO3的分解壓力與分解溫度、速度的關系
CaCO3的分解過程是一個吸熱、多相反應,它的平衡常數(shù)表達式為:
CaCO3(s)= CaO(s) +CO2(g)
其平衡常數(shù)為:
Kp=PCO2/P (1)
式中P—標準大氣壓。
因此,CaCO3的分解溫度就是其分解壓(PCO2)等于氣相中CO2分壓(PCO2)時的分解溫度。用化學反應等溫方程式表示如下:
△G=-RTlnKp+RTLnQP=RTlnQP/Kp (2)
式中QP—非平衡時的比例常數(shù)。
只有QP<Kp,△G<0時,分解反應才能自動進行。據(jù)此創(chuàng)造條件來滿足石灰石的煅燒氣氛:
(1)減少產物[WTBZ]CO2氣體的壓力,即采用風機不斷抽出窯氣混合物,從而使QP降低。
(2)提高溫度,增大Kp。
根據(jù)CaCO3的分解反應,CaCO3的分解壓PCO2與分解溫度T的關系可用熱化學方程式表示如下:
lgPCO2=-8920/T+7.54 (3)
式中T—分解溫度,K。
此方程可知,CaCO3在一定溫度下要對應一定的分解壓,并隨著溫度的升高而升高,而且升高的速率相當快,因此升高溫度是加速CaCO3化合物分解的有效措施。
在實際生產中,石灰在窯爐內煅燒并不是理想狀態(tài)下,石灰石表層在810~850℃開始分解,而內層由于分解表層CaO的氣孔中充滿分解析出的CO2,石灰石內層的CO2分壓比窯氣中高,分解溫度也相應要高。因此可通過引風機不斷抽出窯氣,采取負壓操作,加快CaCO3的分解速度,可縮短石灰石在窯內燒成帶的停留時間。
2.2 煅燒工藝對石灰活性度的影響
石灰的活性度取決于它的組織結構,石灰的組織結構與煅燒溫度和煅燒時間密切相關。影響石灰活性度的組織結構包括體積密度、氣孔率、比表面積和CaO礦物的晶粒尺寸。晶粒越小,比表面積越大,氣孔率越高,石灰活性就越高,化學反應能力就越強。
2.2.1 煅燒時間的影響 圖1為石灰體積密度與煅燒時間及溫度的關系。由圖1可以看出,隨著煅燒時間的延長,石灰的體積密度逐漸增大,從而使石灰氣孔率降低,比表面積縮小,CaO晶粒長大,石灰活性降低。石灰石在受熱分解時,放出了CO2,使石灰的晶粒上出現(xiàn)了空位,CaO晶粒處于不穩(wěn)定狀態(tài),CaO分子比較活潑,因而活性高,這時快速冷卻,把石灰這種不穩(wěn)定的組織結構固定下來,石灰活性就會提高。
圖1 石灰體積密度與煅燒時間和煅燒溫度的關系
2.2.2 煅燒溫度的影響 煅燒溫度與石灰的性質關系見表1。由表1可知,石灰石在1000~1100℃左右的溫度下生產的石灰疏松多孔,CaO晶粒高度彌散,排列雜亂且晶格有畸變,使其具有大的比表面積和高的自由能(活性度高)。隨著溫度的升高,CaO晶體結構不斷發(fā)育,由雜亂排列逐漸排列緊湊,結構致密,石灰體積收縮,氣孔率下降,比表面積降低,石灰活性降低。因此煅燒石灰的溫度應控制在1200℃以下,最佳煅燒溫度為1000~1150℃。
表1 石灰的煅燒溫度與石灰性質的關系
溫度/℃ 結晶粒度/μm 體積密度/g.cm-3
比表面積/cm2.g-1
氣孔率/% 收縮率/% 過燒率/%
800 0.3 1.59 19.5 52.5 0
900 0.5~0.7 1.52 21.0 535.5 -2.0 5
1000 1.8 1.55 18.0 52.0 4.2 10
1100 4.0 1.62 16.5 50.0 10.0 20
1200 6~13 1.82 12.0 47.0 18.0 40
1300 2.05 4.50 35.0 18.0 50
1400 2.60 1.50 27.0 38.0 65
注:表中數(shù)據(jù)引用日本住友金屬株式會社測定數(shù)據(jù)。
3 傳統(tǒng)石灰豎窯高效化改造
提高設備工藝技術性能和自動化控制水平,是優(yōu)化、改進傳統(tǒng)石灰生產工藝的前提。根據(jù)高效石灰煅燒工藝的要求,進行了高效化、自動化和智能化設計與改造。
3.1 窯襯改造,減少截面,增大高徑比
傳統(tǒng)的機械化豎窯截面大,窯徑比小,一般H有效:D內徑為5~6,易造成布料、出灰不均,為此進行了設計改造。原爐殼直徑不變,加厚窯襯,內徑由原來的3.4m減少到2.9m;有效高度由原來的18m增加到18.2m,使窯徑比由原來的5.29提高到6.27,有效容積由原來的150m3變?yōu)?20m3。減少截面,有利于均勻布料和窯內氣流的均勻分布,縮短在燒成帶的停留時間,減少石灰生燒,預防過燒。
3.2 風帽及出灰結構創(chuàng)新設計
傳統(tǒng)機械化石灰窯鼓風系統(tǒng)由高壓離心風機和圓柱形風帽組成,氣流在窯內的分布趨向于四周爐壁,中間單位面積流量小,加劇了窯壁效應,易發(fā)生粘瘤。通過窯內氣流分布研究和優(yōu)化設計,改為層式風帽,如圖2所示。
圖2 風帽及出灰結構示意圖
1 層式風帽 2 出灰漏斗 3 圓盤出灰機 4 豎窯窯襯
采用半徑大小不同、具有三種導向角的層式風帽和容積回轉式羅茨風機,使窯體統(tǒng)一截面上氣流分布趨于一致。同時將原拖板出灰機改造為圓盤出灰機,并由傳統(tǒng)的雙層改為單層結構出灰流量調節(jié)范圍寬,且可調整圓盤出灰機正反轉,保證了物料在窯內均勻流動下沉和窯內氣流的合理分布。
3.3 混配設備工藝性能改進
原設計混配設備中,石灰石、焦炭是靠電磁振動給料機給料,磅秤稱量通過溜槽直接進入料車。稱量誤差和落下誤差可達1%,且物料在料車內嚴重偏析。改為變頻控制電極振動給料后,稱量后的物料進入中間斗,通過調節(jié)中間斗出料口的大小和石灰石、焦炭給料速度,保證了焦石混配的均勻性。
3.4 電氣儀表自動化、智能化控制技術的應用
控制系統(tǒng)采用西門子可編程控制器進行控制,使現(xiàn)場所有信號(溫度、壓力、流量、控制)全部進入PLC,按生產工藝流程進行集中監(jiān)視和控制。同時,上料卷揚主令控制器由傳統(tǒng)的LK系列的機械觸點式主令改為ZNLK智能主令,形成配套的PLC控制技術,提高了設備運行的可靠率和自動化控制水平。對窯體上二次風口、檢修門、溫度監(jiān)測點進行了合理配置和優(yōu)化,在窯體各部位安裝19個測溫點,可顯示、貯存和打印,隨時觀察分析窯內各帶的溫度及變化趨勢,有利于對窯況進行有效的控制與調節(jié)。
3.5 增設二次風與引風除塵系統(tǒng)
對原3座豎窯的3臺風機和其中1臺備用風機進行聯(lián)網(wǎng)改造,將另一臺備用風機改為二次風,并與3座豎窯聯(lián)網(wǎng)共用。在冷卻帶下部設置送風管道,沿爐體周圍均勻分布8只吹入邊風噴嘴和流量控制。同時,在預熱帶上部增設抽氣引風系統(tǒng),由抽氣梁、袋式除塵器、引風機構成。抽氣梁為φ800mm的管道,中間接φ1000mm的風口,抽氣梁高度設置在料面500mm以下。并根據(jù)爐頂負壓要求,布料器上部增設閘板密封式儲料斗。
4 石灰煅燒工藝改進與新技術應用
4.1 快燒快冷煅燒工藝的應用
傳統(tǒng)石灰生產工藝采用“八進八出”進出料制度和廢氣直排式“正壓”控制,窯內物料循環(huán)慢,窯內透氣性差,造成窯內通風阻力大,石灰石分解壓力大,煅燒速度慢。經過試驗探索,研究應用淺進淺出 、快燒快冷石灰煅燒工藝,進出料制度采用周期性上料,周期288s,日上石量300t,不停風連續(xù)作業(yè),每0.5h出灰一次;采用廢氣調控式“微負壓”控制,由200~250Pa改為-100~0Pa;煅燒區(qū)溫度控制在1000~1100℃。實施后,窯內物料循環(huán)由原來27h縮短到16h。
4.2 豎窯偏燒調控技術的應用
偏燒是豎窯石灰生產中易發(fā)生、難處理的工藝事故。發(fā)生偏燒時,一是窯內預熱帶和冷卻帶兩頭高,灰溫高,出灰量減少,必須減產;二是窯內一邊溫度高,一邊溫度低,造成大量的生燒石灰和過燒石灰。針對爐況偏燒難題,利用二次風進行爐況調控。根據(jù)熱電偶的顯示溫度,發(fā)現(xiàn)窯內煅燒帶溫度偏差大,有偏燒征兆時,及時打開爐內上火慢方向的二次風閥門,通過補償風量,加速燃燒、促其上移,避免偏燒問題的出現(xiàn)。
4.3 豎窯粘窯預防控制技術的應用
石灰窯正常生產條件下,三帶位置長期穩(wěn)定在某一位置,這對穩(wěn)定爐況、提高質量起到較好的作用。但也使煅燒帶所掛壁瘤充分熔融長大,導致因粘瘤引起偏燒。為了遏制所掛壁瘤充分熔融長大,通過定期性降料面操作,受到熱漲冷縮作用和石料沖刷,定期清理窯壁掛瘤,預防大面積粘瘤。
5 應用效果
2001年8月~2002年10月,萊鋼煉鋼廠先后在原2座150m3石灰窯上進行大修改造,提高了設備工藝控制能力和自動化控制水平,石灰生產的技術經濟指標大幅提升,如表2所示。
表2 豎窯高效改造前后主要工藝技術指標對比
項目 日產量/t 利用系數(shù)/t.(m3.d-1)
活性度/mL
CaO含量/% 生過燒率/% 噸鋼石灰消耗/kg.t-1
改造前 105~115 0.73 220~270 86~87 12~15 59.69
改造后 145~155 1.25 320~360 88~90 5~7 45.05
石灰質量的提高,優(yōu)化了煉鋼工藝,噸鋼石灰單耗由2000年的59.67kg降低到2002年的45.05kg,進一步降低了噸鋼成本。
焦炭機械化豎窯通過高效化、智能化改造,實施快燒石灰煅燒工藝,可大幅提高石灰窯有效利用系數(shù)和石灰的活性度。用于煉鋼,可加快造渣速度,優(yōu)化煉鋼冶煉工藝,降低噸鋼石灰消耗。
關鍵字:豎窯 耐火材料